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∮2.6m×13m高產高細磨的提產改造
發布時間:2026-05-03 13:17:05 來源:未知
某公司有2台∮2.6 m×13m開路高細磨,該生產線石膏、混合材—破用1 000×800顎式破碎機,二破用LFCP-1500型雙馬立軸式破碎機,熟料破碎用∮2.1m×4.2m棒碎破磨機。磨P.032.5水泥(細度≤3.0%,比表麵積≥350 m2/kg),台產僅為27 t/h,台產低、綜合電耗較高。2003年12月我公司利用設計院高產高細磨技術,對這2台磨機進行技術改造。2004年3月投產後,生產P.032.5水泥(細度≤3.0010,比表麵積≥350 m2/kg),台產提高到29.2t/h,但產量仍然偏低。2004年5月在該設計院技術人員的幫助下,我們對這2台磨機進行了第二次技術改造,在未增加任何投資並保持原水泥質量水平的情況下,使磨機台產達到33.7t/h。
1、磨機工藝參數
—倉:長度2.75 m,有效內徑2.5 m,采用階梯襯板,∮40—80 mm鋼球,平均球徑54 mm,填充率27.3%,雙層隔倉板,篦縫呈輻射狀,寬度6.0±0.5 mm。
二倉:長度225m,有效內徑2.5 m,采用溝槽襯板,中25~ 40 mm鋼球,平均球徑29.3 mm,填充率26.8%,雙層隔倉扳,篦縫呈輻射狀,寬度6.0±0.5 mm。雙層隔倉板中間安裝了10塊弧形篩板(1 250×168 mm),篩孔篦縫1.0 mm。
三倉:長度2.45 m,有效內徑2.5 m,采用溝槽襯
板,∮16—20 mm鋼鍛,平均鍛徑16.9 mm,填充率28.2%,雙層隔倉板篦縫呈輻射狀,寬度6.0±0.5 mm。
四倉:長度4.5 m,有效內徑2.5m,采用小波紋襯板,中10—14mm微鍛,平均鍛徑12.3 mm,填充率26.5%,出料篦板篦縫呈輻射狀,寬度4.5±0.5 mm。
2、產量偏低的原因分析
2.1作篩餘曲線
為查找磨機台產偏低的原因,在台產29.2 t/h時正常停磨,取樣作篩餘曲線,見圖1。
從圖1可以看出,一、二倉曲線降低幅度較大,說明球倉的級配比較合理,但曲線在三、四倉降低幅度較小,特別是四倉靠近出料端近2m處,物料細度幾乎沒有變化,說明鍛倉的研磨效率偏低。
2.2做易磨性試驗
我公司有2台∮3.0/2.5 m×60m、∮3.5 m×65 m餘熱發電回轉窯和3台∮3.0m×11 m機立窯。生產P.032.5水泥時,回轉窯熟料和立窯熟料質量配比為
1:1,熟料化學分析見表1。
由you篩shai餘yu曲qu線xian可ke知zhi,雖sui然ran鍛duan倉cang的de平ping均jun鍛duan徑jing較jiao小xiao,但dan粉fen磨mo效xiao率lv依yi然ran較jiao低di。為wei進jin一yi步bu查zha找zhao磨mo機ji產chan量liang偏pian低di的de原yuan因yin,我wo們men又you開kai展zhan了le熟shu料liao易yi磨mo性xing試shi驗yan。試shi驗yan用yong熟shu料liao總zong重zhong10 kg,其中回轉窯熟料和立窯熟料各5 kg,平潭標準砂10 kg,易磨性試驗見圖2。
隨著比表麵積的增加,我公司熟料的易磨性變差,比表麵積達到350 m2/kg時,標準砂的粉磨時間為43.9 min,熟料粉磨時間為56.9 min;比表麵積達到400 m2Jkg時,標準砂的粉磨時間為54.6 min,熟料粉磨時間為73.2 min。以比表麵積350m2/kg標準砂的易磨性係數為1,與標準砂相比,比表麵積達到350 m2/kg時我公司熟料相對易磨性係數為0.77,比表麵積達到400 m2/kg時我公司熟料相對易磨性係數為0.60。由此可知,我公司熟料為易碎難磨熟料。
3、技術改造
3.1高產高細磨技術方案
應用高產高細磨技術,重新分工了各倉位的功能,盡量縮短球倉的長度,增加鍛倉的長度,各倉室之間均用雙層隔倉板分隔,應用“小篦孔,大流通”的原理。與普通磨機隔倉板的篦孔相比較,篦孔寬度小得多,有效麵積大得多,篦孔有效麵積一般高達12%~140%左zuo右you,篦bi孔kong分fen布bu均jun采cai用yong放fang射she狀zhuang。在zai球qiu倉cang與yu鍛duan倉cang之zhi間jian設she置zhi有you粗cu細xi物wu料liao篩shai分fen裝zhuang置zhi,它ta的de作zuo用yong機ji理li與yu選xuan粉fen類lei似si,對dui球qiu倉cang物wu料liao進jin行xing分fen離li,粗cu料liao返fan回hui球qiu倉cang,細xi粉fen進jin入ru鍛duan倉cang,進jin入ru三san倉cang的de物wu料liao在zai較jiao大da鋼gang鍛duan的de研yan磨mo下xia,達da到dao一yi定ding要yao求qiu後hou進jin入ru四si倉cang,在zai四si倉cang微wei鍛duan的de進jin一yi步bu研yan磨mo後hou,即ji達da到dao產chan品pin質zhi量liang要yao求qiu,通tong過guo出chu料liao篦bi板ban排pai出chu磨mo外wai,完wan成cheng物wu料liao的de粉fen磨mo作zuo業ye。
3.2改四倉磨為三倉磨
我公司人磨物料粒度見表2。
由於熟料易磨性差,要進一步提高磨機台產,應適當增加鍛倉長度。從表2可知,我公司入磨物料粒徑小,且有8.17%的成品,相對減輕了球倉的負荷,因此可以適當縮短球倉長度,延長鍛倉長度。2004年5月12日,我們停機倒倉,把四倉改為三倉,一倉裝球,二、三倉裝鍛,篩分裝置被移至一、二倉之間,同時取掉一個雙層隔倉板,使磨機的鍛倉有效長度增加了250 mm,技改後的磨機三個倉長度分別為:3.5m、4.25m、4.5m(見圖3)。
3.3磨內研磨體的調整
磨內結構改造後,我們對磨機級配和填充率也進行了調整。考慮到一倉篩分裝置篦縫寬度僅為1.0 mm,因yin此ci配pei球qiu時shi既ji要yao求qiu一yi倉cang具ju有you一yi定ding的de破po碎sui能neng力li,又you要yao具ju有you足zu夠gou的de研yan磨mo能neng力li。此ci次ci配pei球qiu采cai用yong兩liang頭tou大da中zhong間jian小xiao的de配pei球qiu方fang案an,適shi當dang提ti高gao了le一yi倉cang平ping均jun球qiu徑jing。為wei了le增zeng強qiang鍛duan倉cang的de研yan磨mo能neng力li,又you進jin一yi步bu縮suo小xiao二er、三倉的平均鍛徑,填充率采用逐倉遞減的方案。
調整後的級配方案見表3。
3.4提高三倉的粉磨效率
由篩餘曲線可知三倉的研磨效率偏低,為了進一步提高其研磨效率,我們在三倉沿圓周方向呈“米”字形對稱焊接了8排Ø22 mm×4.0 m螺紋鋼,用於增加三倉微鍛與襯板之間、微鍛與微鍛之間的摩擦力,從而提高三倉小鍛對物料的研磨效率。
4、效果
實施上述措施後,磨機產量有了較大提高,P.032.5水泥平均台產由改造前的29.2t/h提高到改造後的33.7t/h,電耗由改造前的37.9 kWh/t降低至改造後的33.7 kWh/t,出磨水泥粒度也較理想,粒度分析見表4。