
1、水分
從起因來看,影響顆粒水分的因素包括原料水分和調質水分。原料含水量過高(超過14.5%),以致在通常調質條件下混合粉料的水分偏高,使粉料增加了粘度,不能完全從模孔中擠出而在壓模內圓表麵形成一層“殼”,影(ying)響(xiang)生(sheng)產(chan)。原(yuan)料(liao)水(shui)分(fen)過(guo)高(gao)還(hai)會(hui)造(zao)成(cheng)成(cheng)品(pin)顆(ke)粒(li)水(shui)分(fen)偏(pian)高(gao),影(ying)響(xiang)產(chan)品(pin)質(zhi)量(liang)。混(hun)合(he)粉(fen)料(liao)調(tiao)質(zhi)一(yi)般(ban)采(cai)用(yong)蒸(zheng)汽(qi)調(tiao)質(zhi),蒸(zheng)汽(qi)質(zhi)量(liang)的(de)好(hao)壞(huai)是(shi)影(ying)響(xiang)製(zhi)粒(li)水(shui)分(fen)的(de)主(zhu)要(yao)因(yin)素(su)之(zhi)一(yi),非(fei)飽(bao)和(he)蒸(zheng)汽(qi)將(jiang)直(zhi)接(jie)造(zao)成(cheng)製(zhi)粒(li)水(shui)分(fen)的(de)增(zeng)加(jia)。一(yi)般(ban)來(lai)說(shuo),製(zhi)粒(li)效(xiao)果(guo)最(zui)佳(jia)的(de)水(shui)分(fen)含(han)量(liang)在(zai)15 .5%~17.5%之間。蒸汽從鍋爐出來經過汽水分離進入調質器,其實並非飽和蒸汽,主要原因如下:鍋爐的蒸汽壓力不夠;蒸汽流量不足;疏水器離調質器較遠;氣溫較低,而管道較長;管道設計不合理。
這(zhe)樣(yang),冷(leng)凝(ning)水(shui)和(he)含(han)水(shui)蒸(zheng)汽(qi)進(jin)入(ru)調(tiao)質(zhi)器(qi)後(hou),混(hun)合(he)粉(fen)料(liao)的(de)水(shui)分(fen)將(jiang)大(da)大(da)增(zeng)加(jia),而(er)溫(wen)度(du)會(hui)降(jiang)低(di),影(ying)響(xiang)製(zhi)粒(li)質(zhi)量(liang)。如(ru)何(he)保(bao)證(zheng)進(jin)入(ru)調(tiao)質(zhi)器(qi)的(de)蒸(zheng)汽(qi)質(zhi)量(liang),是(shi)製(zhi)粒(li)過(guo)程(cheng)中(zhong)不(bu)容(rong)忽(hu)視(shi)的(de)問(wen)題(ti),可(ke)以(yi)采(cai)取(qu)以(yi)下(xia)幾(ji)點(dian)措(cuo)施(shi):鍋爐出來的蒸汽壓力控製在0.2~0.5 MPa;鍋爐到調質器之間的管道的管徑不小於3. 81cm;在靠近調質器的管道上加裝疏水器;縮短鍋爐與調質器之間的管道距離,或在管道上覆蓋保溫材料。

qizhong,zhengqideyalidaxiaoyinggenjufenliaodeqingkuanglaitiaojie,zhengqideliuliangketongguotiaojiegegejiezhifalaikongzhi,jiazhuangdeshushuiqikeyijishidipaizoulengningshui,suoduanguanjuheguandaobaowennengbaochizhengqidewendu,yefangzhileerciqishuidechansheng。
2、調質的溫度和時間
一般來說,調質的溫度不低於70℃,才能使粉料比較充分的糊化,當然還需要一定的糊化時間。如果條件允許,最好使粉料在調質中滯留15s以上,一般也不低於6s。我們選取了2組數據作出比較。
表1 調質溫度對質量的影響
| 入模溫度(℃) | 蒸汽壓力(MPa) | 水分(%) | 分化率(%) | 硬度(kg) |
| 75 | 0.44 | 17.1 | 4.3 | 7.0 |
| 65 | 0.23 | 15.5 | 10.1 | 5.6 |
表2調質時間對質量的影響
| 顆粒直徑(mm) | 調質時間(s) | 粉碎率(%) | 硬度(kg) |
| 4 | 6 | 12.4 | 2.2 |
| 4 | 15 | 3.6 | 3.0 |
| 4 | 30 | 1.8 | 5.7 |
3、二次製粒技術
二次製粒技術的優點在於:①粉料通過二次調質,被進一步熟化,在某種程度上可代替一次膨化。②經過了充分糊化的顆粒不易老化,保存1個月後,其質量依舊。③顆粒的耐水性增強,耐水時間長達1h以上。④經過二次製粒,粉料提高了細度,有利於增加顆粒的耐水性和提高消化率。⑤冷卻簡單化。顆粒含水率在17.5%左右,隻需一般冷卻即可,不必幹燥冷卻,降低了成本。
如果延長第一次製粒後顆粒的保溫時間,再進行二次製粒,效果會更好。
4、機器的調整
①主電機電流的控製是安全、優質、高(gao)效(xiao)生(sheng)產(chan)的(de)保(bao)障(zhang)。應(ying)在(zai)製(zhi)粒(li)機(ji)顆(ke)粒(li)機(ji)附(fu)近(jin)安(an)裝(zhuang)製(zhi)粒(li)主(zhu)電(dian)機(ji)電(dian)流(liu)表(biao),根(gen)據(ju)該(gai)電(dian)流(liu)表(biao)示(shi)值(zhi)的(de)大(da)小(xiao)來(lai)調(tiao)節(jie)喂(wei)料(liao)量(liang),同(tong)時(shi)也(ye)應(ying)及(ji)時(shi)調(tiao)節(jie)蒸(zheng)汽(qi)的(de)壓(ya)力(li)和(he)流(liu)量(liang),確(que)保(bao)製(zhi)粒(li)質(zhi)量(liang)。
②喂料器的控製也是製粒過程中不可忽視的,在顆粒機上方合理的位置應安裝一貯料鬥,其容量應不小於製粒機顆粒機每小時需用料量的1/3。預混合粉料進入貯料鬥後,得到緩衝,有利於調節喂料量。
③如果有條件,給級聯式冷卻器加高,增加冷卻段的容積,改進冷卻風機出風口(盡量選用0°出風口),增大冷卻風量。這樣可以降低成品的水分和溫度,提高顆粒質量。
總之,顆粒的質受受到原料性質和水分、調質溫度和時間、操作條件、zhilijigongzuozhuangkuangyijilengquexiaoguodengzhuduoyinsudezongheyingxiang。nayigeyinsumeikongzhihao,douhuiyingxiangchengpinzhiliang。zhiyouzonghekaolvgeyaosudebianhua,jishiditiaojiekongzhihaojiqi,cainengdadaoyouzhi、高產的效果。
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